但在運(yùn)行當(dāng)中也出現(xiàn)過(guò)一些問(wèn)題,這些問(wèn)題有些是機(jī)器本身的缺陷,也有些是日常維護(hù)與管理造成的問(wèn)題。針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,我公司本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度和追求精益求精產(chǎn)品質(zhì)量的精神,及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān)研究,對(duì)全自動(dòng)燭式過(guò)濾機(jī)進(jìn)行改進(jìn)與提高,使性能更加穩(wěn)定可靠。主要有以下幾點(diǎn)。
1 PLC控制裝置
PLC是一種新型的通用工業(yè)控制裝置。雖然具有很高的可靠性,但由于客觀條件的限制,硫泡沫過(guò)濾機(jī)的工作環(huán)境較差。由于腐蝕性氣體的存在,使PLC的正常運(yùn)行受到很大的影響,經(jīng)常出現(xiàn)故障。針對(duì)此種情況,我們主要在以下幾方面做了工作:
(1) 使用模塊式PLC,因其具有判斷故障快,容易更換模塊,哪個(gè)模塊壞了就換哪個(gè),降低維修成本。
(2) 使用封閉較好的電控柜,使腐蝕性氣體盡量少進(jìn)入柜內(nèi)腐蝕PLC。同時(shí)把超聲波電流表、變頻器頻率顯示表都裝到控制柜的表面,這樣盡量減少打開(kāi)柜門(mén)的次數(shù),也能減少腐蝕性氣體對(duì)PLC的影響。
(3) 控制柜內(nèi)對(duì)PLC做了單獨(dú)的接地線,信號(hào)線都使用屏蔽線。再就是使柜內(nèi)大的感性負(fù)載,盡量遠(yuǎn)離PLC。布線盡量做到規(guī)整有序,以上這些都是保證PLC正常工作的有效措施。
2 真空罐
全自動(dòng)燭式過(guò)濾機(jī)的重要部件之一。在以前我們發(fā)現(xiàn)的毛病多的就是真空度達(dá)不到。其故障點(diǎn)也就是兩大點(diǎn):
(1) 三通閥漏氣,這個(gè)主要更換配件即可。
(2) 再就是上下兩個(gè)罐的排料閥泄露,這兩個(gè)閥原來(lái)是由白鋼板加密封墊組成,是機(jī)械式的,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,密封墊極易損壞,經(jīng)常需要更換,增加不少維修量。現(xiàn)在我們經(jīng)過(guò)改進(jìn),加上兩個(gè)氣動(dòng)閥。這兩個(gè)氣動(dòng)閥受PLC控制,按照相應(yīng)的程序運(yùn)行,這樣減少了維修量和泄漏點(diǎn)。
3 整 機(jī)
全自動(dòng)燭式過(guò)濾機(jī)在整機(jī)上我們做了一些便于操作便于安裝的改進(jìn)。
(1) 整機(jī)的水系統(tǒng)做了一些改進(jìn):反沖洗、真空泵冷卻水、料槽沖洗,這些管線匯集到一處,只要接一個(gè)接頭即可。再就是真空管路的接頭也做了改進(jìn),不用原來(lái)的卡子了。
(2) 壓力表原來(lái)都是用引壓管,引到表盤(pán)上集中安裝,現(xiàn)在就地安裝,便于觀看和操作。
(3) 料槽液位控制原來(lái)是選用電容式液位機(jī),硫泡沫容易掛壁,造成假液位,使PLC不能正常運(yùn)行?,F(xiàn)在改用超聲波式液位機(jī),很好的解決了此問(wèn)題。
(4) 濾板的清洗。全自動(dòng)燭式過(guò)濾機(jī)除了按照說(shuō)明書(shū)正常清洗外,后來(lái)我們發(fā)現(xiàn)在長(zhǎng)時(shí)間的使用后,機(jī)器上的有些濾板就出現(xiàn)清洗效果不好的情況。這樣我們已建議用戶把這些板子卸下來(lái),再用草酸加水按一定比例(5%)配置成溶液,把濾板放入浸泡24小時(shí)左右,再用空氣在溶液中進(jìn)行手動(dòng)反沖洗,這樣清洗效果會(huì)更好,大大提高了濾板的重復(fù)使用率。